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神華準格爾能源有限公司選煤廠是年產(chǎn)1 657萬t商品煤的特大型動力煤選煤廠,人洗“準能”公司的是露天煤礦平均煤炭厚度為28.8 m的6號煤層的煤炭。原煤經(jīng)破碎篩分分級后,在選煤廠塊煤(13100 mm)人跳汰機洗選,末煤(-13 mm)部分劣末煤人重介洗選,部分優(yōu)末煤直接人產(chǎn)品倉配煤銷售。煤炭產(chǎn)品為特低硫、低磷、高灰熔點、中高發(fā)熱量的綠色環(huán)保型優(yōu)質(zhì)動力煤炭,產(chǎn)品遠銷我國東南沿海地區(qū)。選煤廠生產(chǎn)流程為露天原煤先經(jīng)英國MMD的齒輥式破碎機破碎到0-300 mm,經(jīng)4條皮帶輸送到篩分破碎車間,再經(jīng)鞍山礦山機械廠生產(chǎn)的4臺(211,212,213,214)2YAH2460圓振動篩分級后,>100 mm塊煤再次破碎到<<100 mm,13100 mm塊煤炭人跳汰機洗選,末煤(-13 mm)進人產(chǎn)品倉外銷,其工藝流程見圖1,隨著選煤廠煤炭產(chǎn)量的不斷增長,對設(shè)備的能力要求越來越高,在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備由于其設(shè)計、選型、安裝的不合理導致處理的能力低下,制約著整個系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)。問題較為嚴重的優(yōu)煤系統(tǒng)211,212,劣煤系統(tǒng)213,214分級篩的處理能力嚴重不足,使選煤廠的單班產(chǎn)量較低,整個篩分系統(tǒng)的能力達不到設(shè)計要求,無法滿足生產(chǎn)外運。生產(chǎn)實踐證明:劣煤系統(tǒng)213,214分級篩的處理能力為650 tlh,而當來料的水分超過12%時,情況就更糟,單系統(tǒng)的處理能力低于600 t/h。況且由于篩板傾角小(a=200 ),經(jīng)常使煤發(fā)生堵溜槽、壓篩子的現(xiàn)象,而使生產(chǎn)中斷,不斷清理篩板上的堆積物,既增加了勞動量又嚴重影響生產(chǎn),生產(chǎn)效率極為低下。
2 影響因素分析
針對這種情況,選煤廠由技術(shù)副廠長牽頭,經(jīng)實際分析(現(xiàn)場跟班監(jiān)測、數(shù)據(jù)計算),211,212,213,214分級篩處理能力不足的原因是篩板傾角不夠,以及篩子橫梁極其保護套與下層篩板之間距離小,僅為200mm,形成“隘口”,使進人下層篩面上的物料流受阻,并且原煤粒度組成與原設(shè)計所取值有較大變化,以致頻繁出現(xiàn)堆料、壓篩子現(xiàn)象。為此,必須提高篩板傾角以及分流一部分人篩煤繞過“隘口”才能解決煤流堵塞問題,提高篩子的處理能力。滿足生產(chǎn)要求。但鑒于現(xiàn)場條件的制約,提高傾角的是有一定限度的。一方面,受人料溜槽和出料溜槽的制約,另一方面受221,222,223,224香蕉篩的制約。對這兩方面的情況我們分別進行了詳細的考慮和論證。
經(jīng)過實際測量和理論計算,認為篩板的合理提高角度為50(即由原來的200提高到250),這時人料溜槽和出料溜槽的排料角度均能滿足生產(chǎn)的要求。因221,222,223,224香蕉篩的人料量不能超過600 tlh,提高角度后不能影響其工作狀況。因此,必須對其進行能力校核。過程如下:由于實際的煤質(zhì)資料與原設(shè)計發(fā)生較大的變化,現(xiàn)場重新采樣分析,從毛煤倉采得原煤樣做 25“傾角的篩分試驗,得出結(jié)果為100mm的煤產(chǎn)率為20%左右。并由生產(chǎn)統(tǒng)計出每臺圓振動篩篩下物(-13 mm)的產(chǎn)率為15%左右。同時又連續(xù)數(shù)日在生產(chǎn)時實地觀察了211,212,213,214篩子篩分一13 mm級物料時的工作狀況??吹揭?3 mm級物料在快到篩子出料口時量已很少了,即一13 mm級物料大部分是在一級篩分時篩出的。保守點計算,該量為一13mm級物料的2/3,則進入下一級篩分香蕉篩上的煤量為:
1 200-1200x20%-1200x50%x2/3=560 t。小于600 t系統(tǒng)可以平衡,并且不影響香蕉篩的正常工作。
3 技術(shù)改造措施院、鞍山礦山機械廠共同進行了優(yōu)、劣煤系統(tǒng)的211212,213,214分級篩的改造,增大篩板角度,延長人料溜槽傾角和長度,改造前后示意圖見圖2,3,4,5。改造完成后我們對211,212,213,214分級篩的運行情況進行了實際考核,發(fā)現(xiàn)其小時處理能力可達1 100t/h,瞬時能力可達1200 t/h。其他相關(guān)設(shè)備的運行情況也都良好
4 經(jīng)濟效益分析
211,212,213,214分級篩改造后,選煤r的單班產(chǎn)量明顯提高,以劣煤系統(tǒng)為例,從日常實際生產(chǎn)量統(tǒng)計看,改造前平均班產(chǎn)量僅為4 029.9 t。兩臺篩子改造完后2005年 1-9月份統(tǒng)計共入選毛煤722.4萬to累計生產(chǎn)班數(shù)量為565個班。平均班產(chǎn)量為12 785 t。且系統(tǒng)運行狀態(tài)較好,設(shè)備故障率明顯降低,圓振動篩堵溜槽、壓篩子的問題得到徹底的解決,減輕了職工的勞動強度。增大了選煤廠單班設(shè)備正常運行時間。
劣煤系統(tǒng)的處理量為:722.4萬t。以改造前的班產(chǎn)量計算:7 224 000=4 029.9=1 792個班。以改造后的班產(chǎn)量計算:72 240 000=12 755=565個班。1 792565=1 227個班。1 227x45x35=193.25萬元。節(jié)約了大量生產(chǎn)資金,效益明顯。
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