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在線客服為了降低碎礦粒度,提高磨礦效率,從而提高選礦廠的經(jīng)濟(jì)效益,某選礦廠通過采用新技術(shù)及新選礦設(shè)備,采取了適合該廠生產(chǎn)狀況的措施,最終取得了滿意的效果。
1、原礦性質(zhì)
大紅山銅礦是以含銅、鐵為主要金屬的大型礦床。銅礦物以黃銅礦為主,其次是斑銅礦,有微量的銅蘭和孔雀石,鐵礦物以磁鐵礦為主,次為菱鐵礦和黃鐵礦,褐鐵礦微量。除主要金屬銅、鐵外,還伴生有金、銀、鉑、鈀等稀貴金屬。
2、碎磨工藝流程及設(shè)備
碎礦工藝為三段一閉路流程,主要設(shè)備為粗碎圓錐破碎機(jī)1臺,PYB2200標(biāo)準(zhǔn)圓錐碎機(jī)1臺,PYD2200短頭圓錐破碎機(jī)2臺,YAH2460的篩子3臺。磨礦工藝一期為二段閉路磨礦,主要設(shè)備Ⅰ系列為 Ф3.2m×3.1m球磨機(jī)2臺,Ⅱ系列為Ф2.7m×3.6m的球磨機(jī)2臺,鐵粗精礦再磨Ф2.1m×4.5m的溢流型球磨機(jī)各系列1臺。一段磨配分級機(jī),二段、鐵粗精礦再磨配旋流器。二期Ⅲ系列為一段閉路流程,Ф3.6m×4.5m的溢流型球磨機(jī)2臺,分級配旋流器,鐵粗精礦再磨Ф2.7m×3.6m的溢流型球磨機(jī)1臺。
碎礦粒度由2006年的+12mm占46.04%,至2010年已降到30.81%,+12mm的量減少了15.23個百分點(diǎn)。
1、通過調(diào)整三段碎礦機(jī)的排礦口,使各段的負(fù)荷平衡;嚴(yán)格控制排礦口尺寸:粗碎200~220mm、中碎30~33mm、細(xì)碎8~10mm;嚴(yán)格檢測碎礦機(jī)排礦口,一個星期檢測兩次,以確保碎礦機(jī)排礦的粒度。
2、調(diào)整篩孔尺寸,把40mm×18mm改為40mm×16mm,降低篩下產(chǎn)物粒度;加強(qiáng)篩子的維護(hù)與檢修,杜絕跑大塊。
3、均衡組織生產(chǎn),最大處理能力控制在550t/h,并對班組、車間的粒度進(jìn)行考核。
4、加強(qiáng)除鐵裝置的維護(hù)和人工除鐵工作(大紅山礦石是銅鐵共生,鐵品位20%,除鐵是一大難題),為碎礦機(jī)控制排礦口提供條件。
5、對下礦漏斗進(jìn)行改造,解決給礦不暢的問題。
1、調(diào)整補(bǔ)球比例:Ⅰ、Ⅱ系列一段磨補(bǔ)加球比從原來的Υ120mm∶Υ100mm=60∶40,調(diào)整為各占50%,二段磨補(bǔ)加球比由原來的Υ80mm∶Υ60mm∶Υ40mm=20∶40∶40,調(diào)整為Υ60mm∶Υ40mm=50∶ 50,隨著碎礦粒度的下降又調(diào)整為Υ60mm∶Υ40 mm=40∶60。
2、摸索出較佳鋼球充填率:Ф3.2m×3.1m球磨機(jī)充填率控制在32%;Ф2.7m×3.6m球磨機(jī)充填率控制在35%。
3、調(diào)整一、二段磨礦分配量:一段磨分級機(jī)適當(dāng)放粗、適當(dāng)降低返砂比,原返砂比約為200%,處理量提高后現(xiàn)在基本為150%左右。
4、把Ⅰ系列的2#球磨機(jī)由格子型改造為溢流型,這樣增加了磨礦容積、為球徑進(jìn)一步減小創(chuàng)造了條件,加強(qiáng)了細(xì)磨能力,另外磨礦機(jī)重量減小,節(jié)省了電耗。
5、控制旋流器的給礦濃度:經(jīng)試驗(yàn)后得到旋流器給料濃度50%~55%較為適宜。隨著處理能力的增加,Ⅰ系列增開1臺旋流器后(原開2臺),分級效率提高了5%左右。
6、隨著球磨襯板的逐步磨損,球磨機(jī)的容積也逐步增加,對球磨機(jī)裝球量逐漸增加,提高球磨機(jī)效率。
通過采用以上提出的降低碎礦粒度,提高磨礦效率的措施,不僅提高了產(chǎn)品的質(zhì)量,提高了球磨機(jī)的生產(chǎn)效率,同時(shí)對選礦廠經(jīng)濟(jì)效益的提高具有至關(guān)重要的作用。
質(zhì)量保證
采用100%優(yōu)質(zhì)原料制作,質(zhì)量放心可靠。快速發(fā)貨
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